Rien de bien compliqué, je me suis grandement inspiré du schéma correcteur de timings présenté plus haut.
IC1A génère un front décalé de quelques ms déclenché à partir du signal de synchro. La sortie de ce signal est envoyé à IC1B qui gènère lui aussi un front décalé. Je n'ai pas mesuré les valeurs exactes des cellules RC (j'ai fait avec ce que j'avais sous la main) mais 50k n'est pas très précis. Il faudra que j'améliore un peu.
Ce signal passe dans une fonction "ET" (IC2) avec le signal de bleu pour forcer ce dernier à l'état bas au début et à la fin de la ligne.
Je n'ai pas refait de capture à l'oscillo, mais re-voici ce que ça donne :
Le signal jaune (sortie de IC1B) est donc à l'état haut uniquement dans la portion de ligne souhaitée, ce qui retire l'erreur d'interprétation du niveau de noir par le système.
Je ne pense pas faire de pcb "pro" pour ce montage (il m'en faut juste un), je pense faire ça sur un petit morceau de plaque prototype et fixer le tout sur le harnais de conversion Jamma que j'avais réalisé.
Encore merci à ceux qui ont contribué à la réussite de ce (gros) dépannage !
